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景德鎮直流調速電源哪家好

來源: 發布時間:2022-03-24

電流調節器改用PI調節器:將電流滯環控制器改為電流PI調節器,PI調節器輸出為電樞電壓給定信號,不能直接作為GTO的驅動信號,需要經過脈寬調制輸出一個PWM波再作為GTO的門極電壓,控制其通斷,所以在電流PI調節器的后面增加一個比較器,輸入信號為電流PI調節器的輸出與三角載波信號,當LT輸出電壓高于三角波電壓時,輸出高電平,GTO觸發導通,否則輸出低電平,GTO關斷,從而形成占空比與LT輸出信號成正比的PWM波作為電樞電壓,實現電機的調速功能。示波器Scpoe1顯示的波形,由上而下分別為三角載波、電流調節器LT的輸出信號、經比較之后輸出的PWM信號的波形。三角載波信號的頻率為10kHz,所以GTO的開關頻率也為10kHz。誠鋮創惠,品質永創新。景德鎮直流調速電源哪家好

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直流電機恒功率調速方式就是所謂的弱磁調速,這種調速方式,本質是恒轉矩調速方式的一種補充,主要是有些場合,需要比較寬的調速范圍,比如有些龍門床,需要電機加工時候進刀非常慢,扭矩要很高;而退回來時候扭矩很輕看是要跑非???,這時候進刀時候用恒轉矩調速模式,而退回來時候用弱磁調速方式,這時候電機的最大功率是不變的。也有些電動車,低速上坡時候要跑很慢,需要很大扭力,而平路阻力小又想跑非常快,這時候也需要用到恒功率調速,類似于機械變檔或者調減速比的方式來調速。一般弱磁調速,是不適合于永磁電機的,因此磁通Φ無法單獨控制。要弱磁,就是直接減少氣隙磁通Φ的大小,這時候可以降低勵磁線圈的電流,一般也會在勵磁線圈使用可控硅或者場效應管這些來做一個PI調整回來輸出一個電流源來實現。弱磁調速的時候,電機轉速越高,電機輸出的最大扭矩會越小,這個是需要注意的,而且一般也不會無限制的減小下去,大概能控制在額定勵磁電流的90%左右。景德鎮直流調速電源哪家好淄博誠鋮創惠電子有限公司,以滿足客戶要求為重點。

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速度PI調節器參數對電機運行性能的影響:比例系數KP的影響:改變速度PI調節器的比例系數KP的大小,分別進行仿真,得到波形圖如下,為KP=10時的仿真波形,圖16為KP=0.8時的仿真波形。(KP=1.6)、圖15(KP=10)(KP=0.8)對比,可以看出KP對電機運行性能的影響。當KP加大時,可以使得系統的調節速度加快,提高系統的動態性能。由直流電機起動時的波形為例說明,在起動的穩定調節階段,速度調節器ST為PI調節器。當KP=0.8時,速度PI調節至穩定大概需要0.2s,KP=1.6時,速度PI調節至穩定大概需要0.1s,KP=10時,速度PI調節至穩定大概需要0.02s,由此可知增大KP可以加快系統的調節速度。但是當KP偏大時,響應的震蕩次數將增加,調節時間反而延長。而當KP過大時,系統將變得不穩定。

速度無超調:要做到速度無超調,主要的措施就是改變速度PI調節器的參數。增大KP,可以使得系統的響應速度變高,提高系統的動態性能,從而使得系統的慣性減小,超調量減小,所以使KP變大。改變ST的參數KP,使其為原來的10倍即KP=16,以起動時的給定120rad/s為例,可以看出,速度的變化已經大為改善,基本上看不到超調,但是將Y軸放大之后,可以看到,速度仍然有小的超調量,比較大速度達到了121.5rad/s,超調量為1.5rad/s。由于PI調節器積分項的存在,使得系統的慣性變大,容易振蕩和出現超調,為了使速度超調量減小,可以減小ST的積分系數Ki,減小系統的慣性。改變ST參數Ki,使其減小為原來的十分之一,即Ki=1.6。品質電機控制器,優先誠鋮創惠。

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電樞電壓控制,在晶閘管和IGBT這些沒有被發明前,控制起來也不是容易的事情了,畢竟功率比較大,早期是通過一臺發電機直流發電來控制的,通過調整發電機的磁通就可以控制發電機的輸出電壓,進而調整了電樞電壓大小的。在晶閘管可控硅被發明出來以后,通過給可控硅施加交流輸入電壓,利用移相觸發技術控制可控硅的導通角,就可以把交流電整流成一定脈動的直流電,因為直流電機是大感性負載,脈動直流電會被大電感緩沖穩定下來。這個直流電的電壓是可以調整的,和可控硅的導通角成一定的比例關系。這種調速技術是非常成熟可靠的,在上個世紀中后期得到了廣的工業應用。另外場效應管和IGBT之類的器件出現以后,直流電機調速還可以做得更加精密了,可以利用PWM斬波技術,讓輸出的直流電壓非常穩定,這樣直流電機的轉速波動非常小,如果讓電機的轉子變長點,轉動慣量變小了,外加了位置環進去,還可以實現精確的定位控制,這個就是所謂的直流伺服系統了。淄博誠鋮創惠電子有限公司,依托多年來完善的服務經驗。景德鎮直流調速電源哪家好

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積分系數Ki的影響:改變速度PI調節器的積分系數Ki,分別進行仿真,得到波形如下,圖17為Ki=0.16時的波形,圖18為Ki=8時的電壓波形,圖19為Ki=32時的電壓波形,圖20為Ki=100時的電壓波形。可以看出,Ki太小的時候,積分作用比較弱,穩態誤差減小得比較慢,Ki=8時,轉速在1.8s時達到穩定,消除穩態誤差,Ki=16時,轉速在1.75s的時候就達到了穩定,Ki=32時,轉速在1.7s的時候就達到了穩定。如果Ki過小,可能會導致穩態誤差難以消除,Ki=0.16時,達到穩態時,轉速只有150rad/s,有10rad/s的穩態誤差。但是Ki太大會導致系統容易振蕩而使得系統不穩定,Ki=8或16時,系統沒有振蕩現象,Ki=32時系統已經出現振蕩,在Ki=100時振蕩很明顯,所以Ki也不是越大越好。景德鎮直流調速電源哪家好

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