由于氦分子與其它分子質量不同,通過磁場產生的偏轉磁力也不同,氦分子打在收集板上,通過靶板計數即可檢測出氦氣的分子數,從而判定被測區域是否存在漏點及漏點大小。進行充氦查漏法之前需要將凝汽器水室的循環水放干凈后,只需打開其中一側的人孔門,用噴槍向水室內噴射入適量的氦氣,如果該側鈦管無漏點,真空泵終端的氦質譜檢漏儀就監測不到數據,說明泄漏點在另外一個水室。相反,如果該側鈦管有漏點,氦氣就會通過漏點被吸入真空系統,再通過真空泵排氣口排出,后被探頭采集并送至氦質譜儀檢測。真空室內接真空測量儀器。這東西一般型號比較多,需要看你的常用真空度是多少而定型號,用復合真空機。陜西好的查漏公司哪家技術好
冷卻水室存氣也會是換熱面積減少,換熱量下降,抽氣能力下降。但一般只發生在開停車階段,因為正常運行時經凝結水泵加壓后已經是不飽和水,溶解度增加,即使泵輕微漏氣,也會溶解,加熱也不會析出。所以,水室中不會有氣體存在。凝汽器換熱管兩側介質都是潔凈、無腐蝕的,不存在堵塞、腐蝕現象。有些地方凝結水再循環門始終開著,使經過抽氣器和汽加的水流量增大,負壓形成較高,但同時也增加了凝汽器的熱載荷,但低排汽量時,對保護凝結水泵是有利的。真空系統漏氣會使凝汽器集氣,使真空降低,端差和過冷卻度增大。但漏點位置不同,對端差和過冷卻度的影響不一樣。空氣相對于蒸汽密度大,在凝汽器內向下liu動,當漏氣點在下部時,空氣容易積聚,不易被抽出。上部空氣少,無過冷卻,換熱系數基本不變,端差增加較少,冷卻水出水溫度隨排汽溫度增加;而下部水面上蒸汽分壓低,對應凝結水溫度低,過冷卻度增大。蓮湖區正規的查漏分子雖然小,但它仍然有一定體積,那么它既然有運動,又有體積,而且是無規律的運動,所以就不能避免碰撞。
凝汽器查漏:停機查漏,需要對凝汽器的汽側灌水,通常采用的灌水找漏法,它是凝汽器找漏中 為有效的方法,不只有找出破裂的銅管和滲漏的脹口,還可找出真空空氣系統及凝汽器汽側附件是否有泄露,具體做法如下:(1)要求汽側和水側均停止運行,并將水側存水放盡后進行。打開水側人孔蓋,用壓縮空氣將銅管內的存水吹干凈,并用棉紗將水室管板及管孔擦干,以便于檢查不明顯的泄露。(2)凝汽器進行輔助支撐。為了保證凝汽器的安全運行,防止灌水后凝汽器的支撐彈簧受力過大而損壞,在灌水前必須用簡易的鋼管或枕木將各支撐彈簧處進行輔助支撐,防止注水后彈簧超載。應當注意的是,在灌水試驗完畢放水后,應拿掉支撐的鋼管和枕木,否則,開機后,凝汽器受熱向下膨脹時,由于受阻只能向上膨脹,會引起低壓缸中心線改變而出現機組振動。
查真空系統中漏空點的試驗方法:1、采用系統切除、隔離、變工況試驗方法機組運行中,若發現凝汽器真空下降,而且在倣真空嚴密性試驗超標情況下,應對機組真空系統行全mian檢查。首先要對凝汽器連接所有系統管道列出清單,然后采用逐項隔離的方法,對與凝汽器真空系統連接 近的一道閥門進行關閉,每關一道門,保持30min真空、凝結水溶氧變化情;2、可視化聲吶檢漏儀檢測法:機組運行中,在采用系統隔離方法無法查出真空系統漏點的情況下,利國Lκso0os可視化測漏法進行聲吶掃描查找泄漏點,詳細做法是:手持伩器在懷疑泄漏的部位進行掃描,儀器上面會有指示,根據屏幕畫面指示即可找到泄漏點;3、停機后采用真空系統灌水查漏法灌水査漏法是利用以上兩種方法無法查岀漏空點的情況下,當機組停運后,高、中壓缸金屬溫度均低于150時,將凝汽器與高、中壓缸及外部系統整個隔離,也不向真空系統以外系統流岀。由于凝汽器底部為彈性布置,在凝汽器補水前應加好支撐、確保其穩固,并在凝汽器底部接岀一根透明管,用來觀察凝汽器內水位的高度。此后,開始向凝汽器內補水,補水高度為低壓軸封洼窩以下100mm。這種情況下的分子運動和碰撞服從了牛頓定律。
凝汽器鈦管泄漏原因分析,從實踐來看,造成镢汽器鈦管泄漏的原因大概有一下幾方面。第1,在低壓缸檢修期間防護板布置安裝不到位,使工器具、零部件不慎掉λ凝汽器中,從而導致鈦管被嚴重砸傷。第在機組運行中,因凝汽器鈦管上部位置布設了很多的管道以及疏水防護板等,如果這些裝置安裝焊接岀現了問題就可能發生脫落、斷裂,進而掉入橛汽器中將鈦管砸傷。第三,對于礙器鈦管而言,尤其是靠近疏水口位置,因疏水消能器失效,導致大量高能疏水蒸汽沖刷管子,以致于鈦管嚴重減薄而發生穿漏。此外,清洗鈦管過程中,所選用的橡膠zi彈硬度過大時,很容易劃傷鈦管內壁。如果凝汽器水側室內的溫度較高時,影響到施工人員的呼吸暢通時;周至專業的查漏系統
水質異常時,化學運行人員應加強水質的檢測,及時匯報水質變化情況。陜西好的查漏公司哪家技術好
結論:(1)8號低壓加熱器外護包殼是受蒸汽沖刷 嚴重的地方。(2)設計不完善。凝汽器內低加抽汽管道沒有設計外護包殼,且在低加的接口處外護包殼沒有進行密閉焊接,蒸汽容易對此處造成強烈沖擊。(3)低加外護包殼安裝工藝不良、不合規范應滿焊的地方沒有進行滿焊,點焊也不牢固。包殼底部各段沒有按要求鉆Φ6通孔以排泄水汽。總之,本次凝汽器鈦管出現泄漏的主要原因是凝汽器內低加外護包殼存在安裝不規范、設計不完善等缺點,在蒸汽的長期沖刷下造成凝汽器內低加外護包殼局部被撕裂,撕裂的不銹鋼片(厚度為1mm)將凝汽器鈦管擊傷,造成凝汽器鈦管泄漏量越來越大。陜西好的查漏公司哪家技術好
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