開機后立即跳停,偶爾能正常開機,工作一段時間后仍跳停。經檢查,潤滑油溫度和排氣壓力不高,將溫度保護開關暫時短路,跳停現象消失。這表明是溫度高引起的跳停,但是感覺不到潤滑油散熱器散出的熱量。排查潤滑油路,溫度保護開關和溫控閥正常,更換了油過濾器濾芯,清洗了散熱片,故障依舊。在對止回閥進行解體檢查,發現同樣是承受潤滑油前后壓差的橡膠薄膜損壞,更換后故障排除。由此可見:空壓機的跳停,往往是由于壓力調節系統某個閥失效引起,閥的橡膠密封件、塑料膜片、彈簧等零件易出故障,往往隱蔽性較強,容易給人造成錯覺。對于齒輪傳動空壓機,當馬達或轉子軸承損壞時,往往會殃及相連重要部件造成直接和間接雙重損壞。甘肅儀表用氣氣泵服務
雙級螺桿空壓機工作原理如圖2所示,由進氣過濾系統、壓縮機和電機總成、帶冷卻器的壓力潤滑系統、分離系統、氣量調節系統、電氣控制系統、儀器儀表系統、安全保護系統、后冷卻器、水分離器和排放裝置組成。在雙級螺桿式壓縮機里,通過兩組帶螺旋的轉子(陰轉子和陽轉子)嚙合壓縮空氣。一、二級轉子軸線相互平行,形成分級串聯方式,安裝在**度鑄鐵的氣缸體內。氣缸體的兩個端面對角位置上開有進排氣孔口。陰轉子的齒槽同陽轉子嚙合,以被陽轉子帶動。轉子的排氣側一端裝有推力滾子軸承,以防止轉子軸向移動。空氣潤滑油混合氣體從壓縮機排出后,進入分離系統,這個系統就在油分離器內。混合氣體流經分離系統后,幾乎從排出的空氣中除盡所有的潤滑油,此時空氣里只含幾個ppm的油量。分離下來的油返回潤滑系統,與此同時,壓縮空氣流入后冷卻器。后冷卻器系統由熱交換器、冷凝水分離器和冷凝水自動排放裝置組成(后兩者組成水分離器)。利用壓縮空氣的冷卻作用,空氣里含有的水蒸汽大部分被冷凝析出,再進入后處理單元到各用氣點。潤滑油系統由油分離器、油冷卻器、溫控閥和油過濾器組成。重慶電力氣泵壓力當把排氣閘閥的開度加大,發現排出氣流前段呈濃霧狀,過一段時間后又正常。
進氣系統工作原理:電磁閥執行電控系統給出加載/卸載指令打開/關閉進氣閥,空氣被壓入空濾總成、流過進氣軟管**終通過進氣閥流入螺桿主機內(因主機進氣口是負壓,進氣閥打開后會有大量空氣壓入主機內)。空濾總成由空氣過濾芯、消音外殼等組成;空氣濾芯是用以阻擋外界雜質進入螺桿主機,避免主機內部因吸入雜質而卡死螺桿,或因吸入灰塵形成油泥而堵塞過濾器(油濾、油分)而對機器造成不必要的故障停機。控制管路連接油氣桶(分離后的潔凈壓縮空氣)用以控制進氣閥開閉工作。
經由螺桿主機壓縮后油氣混合物進入分離系統,完成旋風分離并經過油分芯精密過濾分離完成潤滑油和壓縮空氣分離工作,潤滑油回流到分離系統(油氣桶)底部;壓縮空氣通過最小壓力閥流入后冷卻器冷卻后排出機器,壓力控制信號取壓點一般設置在冷卻器排氣口側方或上方(因經過冷卻后的壓縮空氣對壓力傳感器的損傷**小,且上半部分無冷凝水析出,檢測壓力值較為準確);潤滑油流出油氣桶通過溫控閥流入冷卻器(如果溫度低于閥芯開啟溫度,潤滑油會直接通過機油過濾器噴入螺桿主機),經過冷卻后的潤滑油回流到機油過濾器,過濾雜質后噴入螺桿主機壓縮腔體內來輔助完成壓縮過程。水冷式空壓機對水質要求較高,常見故障都是與水質不好引起冷卻系統結垢有關。
雙級螺桿空壓機作為壓縮空氣站的主要設備,具有效率高、節能效果***等優點,應用越來越***。但在應用過程中,也存在排氣溫度高、油分離芯使用壽命短以及排氣中油含量超標等諸多問題,給壓縮空氣站安穩長周期運行帶來了不利的影響。本文分析了影響雙級螺桿空壓機排氣溫度、油分離芯使用壽命、排氣中油含量超標的因素,通過對油冷卻器循環水進行改進、油分離芯結構改造、合理控制潤滑油油位,提高油分離芯質量及工況適應性,規范二次回油管的安裝標準等,有效降低了排氣溫度,使排氣溫度較為恒定,提高了油氣分離芯使用壽命,使壓縮空氣中的含油量低于3ppm,同時將重要設備運行參數引入DCS中進行實時監測,保證了雙級螺桿空壓機的安穩運行,使其在煉油裝置中得到了良好的應用。雙螺桿空壓機在工作中,出現跳停故障。即工作期間也能正常供風,但有時突然跳停。寧夏煤礦氣泵是什么
目前,在空壓機市場中,螺桿式空壓機在市場中占據主導地位。甘肅儀表用氣氣泵服務
冷卻系統工作原理:冷卻系統顧名思義就是冷卻空壓機所產生的熱量。風冷卻器利用空壓站環境周圍的空氣作為熱交換的介質,對其空壓機的潤滑油和壓縮空氣進行熱量交換,從而把熱量強制帶走,降低空壓機內潤滑油和壓縮空氣的溫度。散熱效果主要取決于其部件散熱器的換熱面積和風量。簡單地:相同的換熱面積,風量越大散熱效果越好;相同的風量,則換熱面積越大,散熱效果越好。管路系統由油氣管、熱油管、冷油管①、冷油管②、排氣管及控制管路(加卸載控制)、二次回油管路等組成。甘肅儀表用氣氣泵服務